​现场新闻||小改善,大成效

“这次改善既提高了P6电感器的合格率,又提升了产品的整体质量,真是一举两得啊!”说起电感分公司P6电感器生产线的QC改善课题,该线生产班长高兴地竖起了大拇指。

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P6电感器的生产线是一条老生产线,每年产量都占据车间的主导地位,基本上每天设备都要开满,来满足大量的需求和充足的库存。每当班组长遇到设备异常或者材料问题的时候,就会产生抱怨。

“今天已经是第几次上料异常了,机台助焊剂的情况又要时刻盯着,这么多问题怎么处理得过来呀?”3月初的一天,陈班长对工程人员抱怨道。

“陈班,别着急,我们一起去看看到底是怎么回事,大家一起想想办法。”看着无奈的陈班长,电感器工程师黄工说到。

经过对各个工序的仔细观察,黄工发现了几个主要的问题点:如产品不适配、自动化程度较低、参数设定不太合理、机台上料效果不太好等。

“既然关键问题点都找到了,是不是可以着手针对助焊剂和设备进行改善呢?”黄工带着一系列想法向设备人员提出了自己的改善方案,并咨询了方案的可行性。在得到可实行的确定答复后,黄工立刻联系了各供应商帮忙改造设备和调整助焊剂配方。

只花了不到半个月,改善就完成了,陈班长开机一试,助焊剂和P6电感器的适配性拉满,助焊剂循环系统彻底解放员工双手,机台上料和焊锡效果杠杠的。经过验证,P6电感器合格率得到了提升,改善效果显著。


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